卡房分礦選礦車間六月份以來分別對600噸/日、160噸/日流程技改,經過近兩個月生產流程跟蹤檢測,600噸/日流程銅硫分離磨由鋼球改為鋼鍛,磨礦細度合格率提高10%,160噸/日流程新安裝一臺900×3000軸承磨提質降耗效果顯著。
選礦車間針對600噸/日原礦雜質含量增加,銅硫致密共生,使用磨礦介質鋼球磨礦時存在磨礦單體解離不好,影響銅回收、銅品位等問題,將600噸流程銅硫分離磨(5號磨)由鋼球改為鋼鍛,通過取樣對比分析,使用鋼鍛后磨礦細度合格率比原來提高10%,對穩定和提高銅回收率和精礦品位起到了很好作用。
針對160噸流程復磨磨礦效率低,粗粒級含量高,對銅選礦指標影響大的問題,選礦車間征得礦部同意,淘汰了原來的1200×1200隔篩磨,新安裝了一臺900×3000軸承磨,并通過改用長錐旋流器分級和鋼鍛磨礦配合使用,效果十分顯著。通過磨子的改造,磨子電機由原來的28KW.h降低到15KW.h,電流由原來的48A降低到24A,每月節電9266.4KW.h,按0.46元KW.h計算,年可節約電費5萬元。在指標方面經對比分析,使用長錐旋流器其分級效率比原來提高27.9%;磨礦濃度比原來提高27.4%,使用鋼鍛磨礦使-200目合格率提高10%。
責任編輯:倪秀華 張 艷